

在化工生产的电气脉络里,没有惊天动地的大技改,却藏着不少“小改动解决大问题”的智慧。污水刮泥机的碳刷总磨损跳闸,换套集成滑环就实现零故障;固碱车间的冷却塔风机工频猛转耗电,加个变频器一年省出26万元——这些聚焦工艺现场痛点的小改小革,像精准的微创手术,以低成本撬动了安全、效率、效益的三重提升。
一、污水刮泥机:告别“碳刷烦恼”,集成滑环撑起零故障运行
污水刮泥机是污水处理中清除沉淀池底部污泥的关键设备,其电气供电系统依赖碳刷在旋转过程中传输电能与各种信号。刮泥机在运行过程中由于使用传统碳刷滑环,存在磨损快、接触不良等问题,导致刮泥运行过程中常出现跳闸等其他故障,影响设备稳定性与使用寿命。经装置各级管理人员多方落实,讨论研究后,决定采用新型集成滑环,对传统碳刷进行升级改造。
改造后经过3个多月运行验证,污水零排二沉池刮泥机在运行过程中未出现跳闸等其他故障,设备故障率显著降低;改造后的电压传输稳定无波动,信号传输可靠,对比分析整体效率提升明显,确保了污水零排生产系统安全稳定长周期运行。
二、固碱冷却塔风机:变频改造“踩油门”,一年省出26万电费
固碱循环水池上,两台110KW的冷却塔风机曾是“耗电大户”。固碱含碱循环水冷却塔风机,电机功率110KW,运行电流172A,每台风机每天约耗电2250KW·h,循环水温度工艺指标为16℃-35℃,因设备功率较大且工频运行,通过人工手动启停风机很难精准控制循环水温度,造成能源的极大浪费。经现状分析判断,将冷却塔风机技改为变频控制,通过控制风机电机变频器运行频率来调节循环水温度,既减少操作人员劳动强度,又能满足工艺生产需求,实现工艺简化操作的同时具有明显降低设备损耗和节电效果。
改造后,初步预算,春、秋、冬天季节频率给定35Hz基本能够满足生产需求,每天节约电耗515.52KW·h,一年节约电耗18.55KW·h,一年直接节约电费约18.55万KW.h×0.5元=9.27万元。这笔“省电账”算得明明白白。1#风机改造后,按固原片区0.55元/度的电价算,春秋冬250天能省48.198万度电,光电费就省26.5万;要是两台都改完,一年能省出近50万。以前总觉得“大电机就得耗电大”,没想到加个变频器,既省了钱,又节省人力,真是“一举两得”。
这两项改造,没有一项是“大投入、大拆建”,却都精准戳中了化工电气运行的痛点。污水刮泥机的改造,解决了“传统碳刷不耐磨、怕潮湿”的环境适配问题;固碱冷却塔风机的变频改造,破解了“大功率电机工频运行不节能、难控温”的效率问题。
电气设备的小改小革,不用追求高大上,关键在“接地气”——从一线运维的抱怨里找问题,从工艺生产的需求里找方向,用最简单的技术、最低的成本,解决最实际的难题。就像污水刮泥机的集成滑环、冷却塔的变频器,看似不起眼,却像给设备装上了“稳定器”,给生产拧上了“安全阀”,更给企业省下了“真金白银”。
如今走进工艺车间,刮泥机平稳运转,冷却塔风机按需调速——这些“小改小革”的成果,正悄悄撑起整个生产系统的安全、高效、低耗运行。这或许就是电气“微革新”的最大价值,于细微处发力,于关键处破局,以小改动累积大效益。